
經(jīng)過1個多月的運行,目前陜化公司磷銨分廠磷酸大濃縮系統(tǒng)上酸量在原有基礎(chǔ)上提高了10立方米/小時,逐步優(yōu)化提升,成為引領(lǐng)磷銨生產(chǎn)的“排頭兵”,標志著該裝置技改整修獲得成功,在最短時間內(nèi)實現(xiàn)“華麗轉(zhuǎn)身”。
磷酸大濃縮作為磷酸生產(chǎn)的核心裝置,是磷銨分廠原“六改八”升級改造工程的產(chǎn)物,運行時長接近20年。該廠將大濃縮技改列為入冬前設(shè)備整修的重頭戲。在雙系統(tǒng)運行前提下,利用大濃縮熱洗周期,對系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備徹底技改整修,消除系統(tǒng)“腸梗阻”,徹底拆除沒有維修價值的石墨換熱器和旋風除沫塔。
大濃縮石墨換熱器減溫減壓裝置為自主設(shè)計制作噴頭,霧化效果差,且噴水調(diào)節(jié)閥為手動,減溫水壓力0.6MPa相對較低。減溫后,蒸汽減溫混合效果較差,對換熱器造成不同程度損傷。為保證進入新?lián)Q熱器蒸汽均勻,氣量穩(wěn)定,給大濃縮添置一套減溫減壓裝置,同時對進入換熱器蒸汽管道進行改造,他們在其底部增加錐形過濾器,確保換熱效果,也延長了新?lián)Q熱器使用壽命。
面對時間急、任務(wù)重,磷銨、維保、外協(xié)施工人員等通力協(xié)作,多點發(fā)力,重點突破,展開了大濃縮系統(tǒng)整修大會戰(zhàn)。通過對標借鑒先進單位經(jīng)驗,該廠將大濃縮減溫減壓檢測裝置、自調(diào)閥連鎖引入總控室DCS控制系統(tǒng),實現(xiàn)遠程監(jiān)控。新上一套旋風除沫塔,改變了原來的工作方式,用水量小、壓力大,蒸汽量和水使用量同步減少,大大降低了生產(chǎn)成本。對大濃縮系統(tǒng)滲漏管道、設(shè)備保溫層逐樓層進行整修保養(yǎng),使其安然無恙地服務(wù)于制酸生產(chǎn)。(史華軍 李晨丹)